永坪煉油廠兩臺VOCs液環(huán)壓縮機
【壓縮機網(wǎng)】永坪煉油廠兩臺VOCs液環(huán)壓縮機,長期處于“大馬拉車”狀態(tài),實際油氣處理只需部分負荷即可滿足需要。
更麻煩的是,每年夏天,機組排氣溫度都會頻繁飆升,多次觸發(fā)高溫報警聯(lián)鎖。為了維持機組運行,緩解高溫問題,工廠必須采取高強度維護措施——夏季每班清洗過濾器,每周拆卸冷卻器清洗,每月累計清洗作業(yè)94次以上,員工維護負擔極其沉重。

面對這一系列棘手的問題,工廠果斷實施了電機變頻改造。改造的核心是安裝變頻控制系統(tǒng),根據(jù)實時油氣處理量準確調(diào)整壓縮機轉(zhuǎn)速;同時,優(yōu)化冷卻參數(shù)控制算法,實現(xiàn)運行溫度范圍的動態(tài)匹配。該改造從根本上重塑了設(shè)備的運行邏輯——從過去“全負荷硬攜帶”的廣泛模式到“按需靈活調(diào)整”的模式;從“被動響應(yīng)冷卻”的消防狀態(tài)升級為“主動預(yù)防過熱”的前瞻性管理。
這種轉(zhuǎn)變帶來了立竿見影、多維度的顯著成果。在能耗方面,懸崖式下降已經(jīng)實現(xiàn)。單機負荷率從100%大幅降至50%-70%,降至30%-50%。這直接將兩臺機組的年耗電量從144萬度降至100.8萬度以內(nèi),年耗電量高達43.2萬度;機組運行狀態(tài)明顯改善,排氣溫度成功降低25℃-30℃,徹底消除了高溫報警問題。同時,機械損耗得到有效降低,設(shè)備預(yù)期使用壽命至少延長3年;降低成本,效果也很突出。人工維護成本和材料成本大大節(jié)約,維護造成的停機損失也大大降低。綜合計算后,總維護成本降低了90%左右。

變頻改造的順利實施,成功推動了關(guān)鍵設(shè)備從“能耗火山”向“無聲綠島”的華麗轉(zhuǎn)型,建立了降低成本、提高效率的新標桿。
